該船于1960年在漢堡的Sietas船廠建造。它由1959年的MAK 301E駕駛,擁有370馬力。該船錨泊的系泊深度不夠,在退潮期間,船觸地。這導致機器基礎彎曲,對曲軸的軸承座產生影響。在實際對齊工作開始前幾個月進行的曲軸撓度檢查中,這一點變得顯而易見。該測試是所有將電機緊緊固定在機器基礎上的船舶的標準測試。
因此,工程師再次將他經驗豐富的雙手放在船上,帶領她進行che底的檢查和校準程序。但首先,他們找到了一個新的泊位。Easy Laser研發部門的年輕物理學家和德國區域經理應邀陪同Olaf在船上工作的第一天。
1、檢查曲軸偏轉
傳動系校準的第一步是再次測量曲軸偏轉。曲軸不易觸及,但通過發動機側面的小艙口,可以在每對曲柄腹板之間插入千分表,然后旋轉發動機。
通過小艙口可以觸及曲軸。
一圈內測量的儀表值的變化揭示了曲軸的實際位置。如果上死點的距離大于下死點的距離,曲軸會向上彎曲。如果下止點大于上止點,曲軸會向下彎曲。真正得到的是每個曲柄銷處軸的角偏轉,綜合結果給出了整個曲軸的整體彎曲情況。自上次控制檢查以來,曲軸撓度測量值仍顯示出很大差異。但由于新的系泊,發動機有點放松。很明顯發動機需要校準,工程師說:“我們現在要做的第一件事就是去拿Easy- Laser!"
2、聯軸器對中
一旦確定了曲軸彎曲,是時候研究發動機和變速箱之間的耦合了。彈性Vulkan聯軸器的兩側都有飛輪,變速箱側有一個較小的飛輪,發動機側有一個中較大的飛輪。飛輪減少了發動機四沖程循環引起的振動和脈動。為了檢查發動機和變速箱之間的軸是否對齊,Olaf使用了Easy Laser E710軸對齊系統。Olaf通過磁鐵底座將E710測量單元安裝在飛輪內側。
安裝測量裝置。
他使用水平程序對聯軸器處的偏移和角度進行了測量。工程師為此使用了“EasyTurn™"方法,這意味著他可以在任何位置進行測量。他只花了幾分鐘就設置好了所有東西,并粗略地對齊了測量單位。與顯示單元 Bluetooth™連接方便了測量過程,因此旋轉軸時不會有電纜阻礙。隨后的測量表明,軸正常且在公差范圍內。到目前為止,一切順利。
3、尋找實際問題
如果軸對齊正常,則一定還有其他問題。但怎么了?客戶的懷疑是,發動機最靠近飛輪的主軸承可能已經磨損。如何對其進行測試?工程師再次提出了一個很好的解決方案,即使用Easy Laser設備:由于他可以非常有創意地應用該設備,他將E710測量單元安裝在新的位置:一個放置在大型發動機飛輪上,朝向發動機,另一個安裝在發動機壁上。
然后,通過絞車將整個軸抬高,直到由于主軸承的限制而無法再升高。使用值測量程序,在該軸位置建立了一個零點。最后,軸被允許再次下降到放松的位置。M和S單元的垂直值變化現在顯示出近0.5毫米的變化,這是一個很大的變化。得出的結論是:主軸承磨損,必須更換。
4、重復、確認并完成工作
更換主軸承后,工程師將使用Easy Laser設備重復曲軸撓度測量以及軸對準和主軸承檢查。他還將更換電機下方的墊片,直到曲軸偏轉正常。工程師愉快地確認,在調整電機期間,E710的測量頭將不斷控制軸的間隙和偏移(角度和偏移)。
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